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真空除氧器上水调门摆动原因分析及处理方案?
陪它们跟上这个世界,真空除氧器在锅炉中处于哪个重要的角色,宏庆精选真空除氧器最新信息,阅读对于锅炉上使用的凝结水系统的设计特点,对#2机组真空除氧器上水调门在50%-70%开度时,引起凝结水压力波动进行原因分析及提出处理措施。 发电厂2×660MW机组凝结水系统主要任务是保证机组正常运行时,将凝汽器内汽轮机排气凝结的水、化学补充水?p各蒸汽管道汇集的疏水,在凝汽器热井中由凝结水泵抽出,经过精处理装置、轴封加热器、#7A、#7B~#5低压加热器送至真空除氧器,满足机组运行时锅炉用水需求。同时为低压旁路、凝汽器疏水扩容器、凝汽器三级减温水等多项用户提供专项用水。真空除氧器上水调门的控制方案为调阀固定/变频控水位。正常运行工况下,真空除氧器上水调阀保持一定较大开度,此开度需要由运行人员长期观察,以保证任何负荷段均能保证凝结水系统压力满足要求;一台变频泵投入自动控制真空除氧器水位,一台工频泵备用。此种方案系统控制简单,但一般情况下调阀开度较大时不能维持较低负荷下凝结水压力,变频节能的发挥收到了很大的局限。需要注意的是一旦上水开度固定,变频泵对液位控制需要增加最低输出,以保证凝结水系统压力。 真空除氧器故障现象: 机组真空除氧器上水调门在正常运行时在自动状态,用来调节凝结水系统压力。用凝泵变频调节真空除氧器水位。阀门在小开度时,指令与反馈偏差大,但未引起凝结水压力摆动。在开度为50%-70%时,引起凝结水系统压力摆动最大偏差0.3MPa。凝结水压力摆动大会间接引起真空除氧器的水位波动,和凝结水其他用户的用水压力不足。 真空除氧器原因分析: 真空除氧器上水调门工作原理: 当信号压力输入膜室后,在膜片上产生推力,压缩弹簧,使推杆移动,带动阀杆,改变了阀芯与阀座之间的流通面积,直到弹簧的反作用力与信号压力作用在膜片上的推力相平衡,从而达到自动调节工艺参数或改变质流向的目的。 引起阀门振荡的几个条件: 调节阀弹簧的刚度不足,调节阀输出信号不稳定,而急剧变动易引起调节阀的振荡,还有因选阀的频率与系统频率相同,或是管道基座剧烈振动,使调阀随之振动,选型不当,调阀在小开度存在着急剧的流阻,流速、压力的变化,当超过阀刚度时,稳定性变差,严重时产生振荡。 真空除氧器阀门定位器故障: 普通定位器采用机械式力平衡原理工作,即喷嘴挡板技术主要存在以下故障类型: (1)用机械式力平衡原理,其可动部件较多,容易受温度、振动的影响造成调阀的波动。 (2)采用喷嘴挡板技术,由于喷嘴孔小,易被灰尘或不干净的气源堵住使定位器不能正常工作。 (3)采用力平衡原理弹簧的弹性系统在恶劣的现场下,发生改变造成调节阀非线性,导致控制质量下降。 凝结水压力调节PID参数设置不合理,导致去就地执行器的指令摆动,从而引起凝结水系统压力摆动。 真空除氧器调节阀的动作迟钝的现象及原因如下: (1)阀杆仅在单方向动作时迟钝。a.气动薄膜执行机构中膜片破损泄漏;b.执行机构中“O”型密封泄漏。 (2)阀杆在往复动作时均有迟钝现象。a.阀体内有粘物堵塞;b.聚四氟乙烯填料变质硬化或石墨一石棉填料润滑油干燥;c.填料加得太紧,摩擦阻力增大;d.由于阀杆不直导致摩擦阻力大;e.没有定位器的气动调节阀也会导致动作迟钝。 真空除氧器处理方案: (1)对于常开阀门只要阀门能操控,对于控制气路是否有漏气,输入气压多少影响不大,但对于常关门,尤其是工况恶劣(压差很大)的最小流量阀来说,若控制气路存在漏气或输入气压不足,势必造成阀门的关断力不足,即阀座载荷(阀塞压在阀座上的力)不足,后果是阀门内漏。 (2)在输入气压一定的情况下,盘根过紧同样会造成关断力不足(阀座载荷不足)后果是阀门内漏。 (3)更换原控制系统,选用流通能力大的器件,加大系统的气路配管口径,并配置气动加速元件,以提高系统的瞬时进气量,使系统响应时间缩短,加快执行机构的响应速度。 (4)将原有的气动控制方式跟换为电动调节阀,可以避免由于气缸容积较大,反映速度较慢导致的阀门动作速度较慢的问题。电动调节阀只要转速调整合适,可以完全跟得上调节的反映速度。 真空除氧器上水调门是凝结水系统的重要组成部分,调节性能的好坏直接影响到凝结水系统的压力,和其他用户的用水需求。高品质的真空除氧器上水调门的调节特性,可以提高机组的安全稳定运行。 |
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